城市新闻陕西电(副总编:张家南 通讯员:张美心 孙讯 郝会其)11月19日,在陕煤蒲白建新煤化公司液压支架维修现场,预备队队长霍博指着刚刚完成注液试验的设备向笔者介绍:“这架由我们‘自修攻关’的液压支架已经正式入库备用。仅支架修复一项,就为公司直接节省新件采购费用500余万元。”

“放在之前,这活儿只能花大价钱等外援!”该队党支部书记段伟峰介绍,为攻克支架复用这块“硬骨头”,预备队成立自主检修攻关小组,创新实施“责任到人+循环作业”模式;以“一设备一方案”为核心,为每台设备建立“专属病历卡”进行逐点排查,整合拆、修、装等闭环流程,将总工期分解为每日“攻坚清单”;将12类高频维修设备纳入自主维修范围,并构建“拆解—检测—修复—验收”闭环流程与电子台账,实现设备全生命周期管理。
在日常检修中,预备队还善于用“微创新”撬动“大效能”:单轨吊阀组开关吊挂装置使维修效率提升96%;管路保护罩将管路破损率降低50%,有效管控安全风险;支架电液控装置防护罩不仅加工简单、安装便捷,每月还可节省材料费20余万元。
从“等外援”到“自主干”,建新煤化在降本增效的赛道上持续精准发力。截至目前,预备队通过“自修攻关”已高效完成149架液压支架、75架单元支架的全面检修,以及155组控制器、92台喊话器等设备的打磨、组装与亮化工作。
在日常检修中,预备队还善于用“微创新”撬动“大效能”:单轨吊阀组开关吊挂装置使维修效率提升96%;管路保护罩将管路破损率降低50%,有效管控安全风险;支架电液控装置防护罩不仅加工简单、安装便捷,每月还可节省材料费20余万元。
从“等外援”到“自主干”,建新煤化在降本增效的赛道上持续精准发力。截至目前,预备队通过“自修攻关”已高效完成149架液压支架、75架单元支架的全面检修,以及155组控制器、92台喊话器等设备的打磨、组装与亮化工作。





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